“自从加装了这个防缠绕锤铁,钢丝绳再也不乱绕了,限位开关也没再坏过,设备稳定多了!”提起龙湾公司轮胎吊起升机构的这项小改造,现场维修班组长连连称赞。
2021年,国家市场监管总局办公厅发布《关于开展起重机械隐患排查治理工作的通知》(市监特设发〔2021〕16号),指出桥式、门式起重机因起升高度限位装置配置不当、缺失或失效导致的事故频发,必须引起高度重视。
龙湾公司两台16吨轮胎吊长期在浮动码头承担石子砂抓斗作业,起升机构分为主机与副机。由于钢丝绳频繁缠绕,常带动限位开关锤铁误动作,导致限位开关总成损坏,设备故障率高,严重影响作业效率。
公司技术小组深入现场分析,找准问题症结:原有锤铁结构易被钢丝绳缠住,瞬间冲击力通过拉索直接传递至限位开关,极易造成部件损坏。小组最终确定“隔离缠绕源+冲击缓冲”的解决路径,自主设计了一款防缠绕型锤铁装置。
新锤铁为环形无缝钢管结构,将主、副机钢丝绳有效隔离,从根本上避免绳体缠绕锤铁,采用链条连接+弹簧缓冲,将原拉索直接连接方式改为“链条固定锤铁+拉索传导+弹簧缓冲”结构,大幅减少冲击力对限位开关总成的损害,同时无额外钻孔安装,巧妙利用原有安装点,无需新增钻孔,便于安装拆卸,适应现场恶劣工况。
该装置核心部件限位框架通过安装连接件悬挂于轮胎吊吊臂,巧妙实现一框双检,轮胎吊主机与副机钢丝绳同时穿过框架内圈,配合转动安装的限位开关总成,可同步精准检测两根钢丝绳的升降高度。更关键的是,独特的内圈穿绳结构形成物理防护,即便钢丝绳意外缠绕,限位框架也不会因受力异常升降,从根源上杜绝锤铁误动作及设备拉扯损坏风险,大幅提升起吊作业安全性与稳定性。
该装置自投用以来,钢丝绳缠绕导致的限位开关误动作现象基本杜绝,起升机构故障频次大幅下降,不仅保障了设备安全稳定运行,也提高了码头作业效率。经初步估算,每年可减少因限位开关损坏导致的维修时间约80小时,节约更换配件及人工成本近6万元。
一项小改造,解决了困扰多年的大问题。龙湾公司持续鼓励一线职工立足岗位开展“微创新”,用实际行动筑牢设备安全防线,助力公司高质量发展。(通讯员 吴育安 陈华)
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